电梯-由于主板PCB的焊接使用了不合格的助焊剂,多年后残留物吸潮导致绝缘下降。
2025-12-29

在现代城市建筑中,电梯作为垂直交通的核心设备,其安全性和可靠性直接关系到人们的生命财产安全。然而,近年来一些电梯故障事件的背后,暴露出一个长期被忽视的技术隐患——主板PCB(印刷电路板)焊接过程中使用了不合格的助焊剂,导致多年后残留物吸潮,进而引发绝缘性能下降,最终可能造成系统失灵甚至安全事故。

助焊剂是电子制造过程中不可或缺的材料,主要用于去除金属表面的氧化物,提高焊料的润湿性,确保焊接点牢固可靠。然而,并非所有助焊剂都适用于高可靠性要求的工业设备,尤其是像电梯这样需要长期稳定运行的关键系统。在部分低成本或监管不严的生产环节中,制造商为节约成本,可能选用价格低廉、成分不明的助焊剂,这些产品往往含有氯离子、有机酸或其他腐蚀性化学物质。虽然在焊接初期看似无碍,但随着时间推移,这些残留物会逐渐对电路板造成潜在破坏。

当助焊剂残留在PCB表面时,尤其是在高温高湿环境中,残留物具有较强的吸湿性。水分被吸收后,会在电路板表面形成微弱的导电通路,导致不同线路之间的绝缘电阻显著下降。这种现象被称为“漏电流”或“爬电”,严重时可引发短路、信号干扰、逻辑错误等问题。对于电梯控制系统而言,主板负责接收传感器信号、控制电机启停、管理楼层定位等关键功能,一旦因绝缘下降出现误判或死机,可能导致电梯突然停运、门无法开启、甚至发生冲顶或蹲底等危险情况。

更令人担忧的是,这类问题往往具有滞后性和隐蔽性。在电梯投入使用后的前几年,系统运行正常,难以察觉潜在风险。直到五至十年后,随着环境湿度变化、温度波动以及污染物积累,问题才逐渐显现。此时维修人员若缺乏相关经验,可能会将故障归咎于元器件老化或外部干扰,而忽略了根本原因——PCB上的化学残留。

实际案例中已有多个老旧电梯因类似问题被迫停运或进行大规模改造。某市一栋写字楼内的电梯频繁出现“不明原因重启”,经多次检修仍无法根治。最终通过专业检测发现,控制主板上的多个焊点周围存在明显的绿色腐蚀痕迹,经化验确认为含氯助焊剂残留物在潮湿环境下发生电化学反应所致。清除残留并更换受损线路后,系统恢复正常。这一案例揭示了一个严峻现实:电梯的安全寿命不仅取决于机械部件的磨损程度,更与电子系统的“隐形健康”密切相关。

要从根本上杜绝此类问题,必须从源头加强质量管控。首先,电梯制造商应严格规范供应链管理,明确要求PCB加工厂商使用符合IPC-J-STD-004等国际标准的低残留、无腐蚀性助焊剂,如松香型或水溶性助焊剂,并在焊接后执行充分的清洗工艺,确保无有害残留。其次,应在产品设计阶段考虑环境适应性,例如采用三防漆(防潮、防霉、防盐雾)涂覆PCB,增强其在复杂环境下的稳定性。此外,定期维护也至关重要。维保单位在年检或大修时,应对控制柜内的电路板进行目视检查和绝缘测试,及时发现受潮、腐蚀迹象,必要时进行清洁或更换。

监管部门亦需提升技术监督能力。目前我国《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)及相关标准虽对电气安全有基本要求,但对于助焊剂类型、PCB清洁度等细节尚缺乏强制性规定。建议未来修订标准时,补充对电子元器件制造工艺的环保与耐久性要求,推动行业向更高品质迈进。

总之,电梯安全是一个系统工程,不能仅关注钢丝绳、制动器等显性部件,更应重视那些“看不见的风险”。一块小小的PCB,因其焊接时使用的劣质助焊剂,在岁月中悄然埋下隐患,最终可能威胁整部电梯的运行安全。唯有从制造、安装到维护全链条强化质量管理,才能真正实现电梯的长久可靠运行,保障每一位乘客的出行安全。

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