广西菱王电梯-精益改善小组,正围在一起讨论如何减少一个动作的浪费。
2025-12-04

在广西菱王电梯有限公司的生产车间里,一台台自动化设备正在有条不紊地运转,金属切割声、焊接火花与传送带的节奏交织成一曲现代工业的交响乐。然而,在这看似高效的生产流程背后,精益改善小组的成员们却围坐在车间一角的会议桌前,神情专注,目光聚焦在一张布满数据和流程图的白板上。他们的目标明确而具体:如何减少一个动作的浪费

“我们最近对轿厢装配线进行了全程录像分析,发现每位操作工在安装门锁支架时,都需要弯腰从脚边的零件箱中取料。”组长李工指着视频回放中的画面说道,“这个动作虽然只持续两秒钟,但一天下来,每人重复近300次,整个班组就是上千次弯腰。”

“两秒?听起来不多啊。”新加入的小陈有些不解。

“别小看这两秒。”质量主管王姐接过话头,“按我们班产120台电梯计算,每台涉及这个工序,每天仅这一项就多出600秒,接近十分钟的无效时间。更重要的是,长期重复弯腰会增加员工腰部劳损风险,属于典型的‘人机工程浪费’和‘动作浪费’。”

会议室陷入短暂沉默。大家意识到,精益生产的精髓,正是藏在这些看似微不足道的细节之中。

“那有没有可能把零件箱抬高?”技术员小林提议。

“可以考虑。”李工点头,“但我们得验证高度是否合适。太高了伸手费力,太低了还是得弯腰。最好能调整到操作者站立时手肘自然下垂就能拿到的位置——也就是我们常说的‘黄金作业区’。”

说干就干。小组立即在现场用可调节支架搭建了一个临时工装平台,将门锁支架放置在不同高度进行模拟操作。他们邀请了几位一线员工参与测试,并用秒表记录每次取料时间,同时收集操作舒适度反馈。

“放在85厘米高的时候最顺手,不用弯腰也不用踮脚。”一位老师傅评价道。

“取料时间从平均2.1秒缩短到1.3秒,降幅达38%。”小陈兴奋地汇报数据。

这只是第一步。紧接着,小组又发现零件摆放混乱导致操作者需要花时间辨认方向。“能不能让零件‘一次到位’?”李工提出方向性防呆设计。

于是,他们重新设计了料盒内部分隔结构,使每个支架以统一朝向嵌入卡槽,员工抓取后无需调整即可直接安装。这一改动不仅减少了视觉确认时间,还降低了装反导致返工的风险。

一周后,改进方案正式上线。经过三天的数据跟踪,该工序单件作业时间稳定下降1.5秒,日均节省工时约18分钟。更令人欣喜的是,员工反馈操作更轻松,疲劳感明显减轻。

这次成功的改善并未止步于单一动作。它像一颗石子投入湖心,激起了层层涟漪。在随后的周例会上,其他产线纷纷提出类似问题:“我们的线槽固定是不是也可以优化定位?”“控制柜接线能否减少转身次数?”

公司高层也迅速响应,将“消除一个动作浪费”定为季度专项活动主题,设立“微改善提案奖”,鼓励全员参与。短短一个月,共收到有效建议47条,其中12项已落地实施,累计年化节约工时超过1200小时。

这场始于“一个动作”的讨论,最终演变为一场深入骨髓的精益文化变革。它让人们明白,效率的提升不一定要依赖昂贵的设备升级或复杂的系统重构。有时候,只需蹲下身子,观察一线员工的真实操作,倾听他们的声音,就能找到突破口。

在广西菱王电梯,这样的场景每天都在上演。没有宏大的口号,只有细致入微的观察、反复验证的数据和不断迭代的坚持。正是这种对“浪费”的零容忍态度,让企业在激烈的市场竞争中始终保持敏捷与韧性。

精益,从来不是一蹴而就的工程,而是由无数个“减少一个动作”的执着累积而成的进化之路。而在这条路上,每一个弯腰、每一次伸手、每一秒停留,都值得被认真对待。因为,正是这些细微之处的光芒,照亮了制造品质跃升的方向。

18176983777 CONTACT US

公司:广西鑫能机电设备有限公司

地址:玉林市玉容路茂林段南侧二幢10号二楼

Q Q:127056320

Copyright © 2002-2025 广西鑫能机电设备有限公司

桂ICP备2025063860号

咨询 在线客服在线客服 电话:18176983777
微信 微信扫码添加我