在电梯设备的日常维护与检修过程中,轴承系统的稳定性直接关系到整台电梯的安全运行。近期,在对一台菱王电梯进行例行拆卸检查时,技术人员发现其主驱动轴上的轴承锁紧螺母存在明显松动现象。这一发现不仅揭示了设备运行中异常振动和噪音的成因,更进一步确认了轴向游隙增大的根本原因。该案例为电梯维保工作提供了重要的技术参考,也凸显了定期精细化检查的必要性。
在拆解过程中,技术人员首先观察到驱动系统运转时存在轻微异响,并伴有周期性的抖动。初步判断可能是传动部件磨损或装配不良所致。随着外壳拆除和内部结构暴露,重点检查了主轴、联轴器以及两端支撑轴承的状态。当使用专用工具检测轴承预紧力时,发现前端角接触球轴承的锁紧螺母已无法保持原有扭矩,轻轻施力即可转动,表明其早已失去应有的固定作用。
轴承锁紧螺母的主要功能是确保轴承内圈与轴之间形成稳定的轴向定位,防止运转过程中因振动或负载变化导致位移。一旦该螺母松动,轴承内圈便可能沿轴向产生微小滑移,进而打破原有的预紧状态。这种状态的改变会直接造成轴向游隙增大——即轴在轴线方向上可移动的范围超出设计允许值。实测数据显示,该电梯主轴的轴向窜动量达到了0.35mm,远超标准规定的0.05~0.10mm范围。
轴向游隙的异常增大将引发一系列连锁反应。首先,轴承滚道与滚动体之间的接触应力分布失衡,局部区域承受过高载荷,加速疲劳剥落;其次,轴系刚度下降,导致整个驱动单元在启停及变速过程中出现弹性变形,表现为轿厢平层精度降低、乘感不适甚至轻微晃动;更为严重的是,在长期交变载荷作用下,松动部位可能产生微动磨损(fretting wear),形成金属颗粒污染润滑脂,进一步加剧磨损进程,最终可能导致轴承卡死或主轴断裂等恶性故障。
值得注意的是,此次发现的锁紧螺母松动并非由外部冲击或突发过载引起,而是源于安装阶段的工艺疏漏。查阅原始安装记录发现,该螺母在出厂装配时虽标注已按要求施加规定扭矩,但未执行有效的防松措施,如未使用双螺母结构、弹簧垫圈缺失或止动片未正确弯折固定。此外,设备投入使用后的一年多时间里,维保单位仅进行了常规清洁与润滑作业,未能对关键紧固件进行周期性复紧检查,致使隐患逐渐累积直至显现。
针对此问题,维修团队采取了系统性整改措施。首先更换了已受损的轴承组件,并重新校准轴系同心度;其次选用符合规格的高强度锁紧螺母,严格按照厂家提供的扭矩曲线进行分步紧固,同时加装机械式止动装置以增强可靠性;最后,对润滑系统进行全面清理,注入高品质高温润滑脂,确保轴承工作环境良好。修复完成后,通过空载、满载及模拟急停等多种工况测试,轴向游隙恢复至0.08mm,运行平稳无异响,各项性能指标均恢复正常。
从管理角度看,此次事件暴露出部分维保单位对“隐性风险”重视不足的问题。许多单位将注意力集中在曳引机、安全钳、限速器等显性安全部件上,却忽视了诸如螺母松动这类看似微小却可能引发重大后果的细节。事实上,现代电梯作为高度集成的机电一体化系统,任何一个连接点的失效都可能成为系统崩溃的起点。因此,必须建立更加完善的预防性维护体系,将关键紧固件的检查纳入标准化作业流程,并借助红外热成像、振动频谱分析等先进技术手段实现早期预警。
综上所述,菱王电梯此次拆卸中发现的轴承锁紧螺母松动问题,不仅是单一设备的个案,更是行业普遍存在的潜在风险缩影。它提醒我们:电梯安全不仅依赖于高质量的制造工艺,更需要科学严谨的安装规范和持续深入的维护管理。唯有从每一个细节入手,才能真正筑牢垂直交通的生命防线。

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